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发电厂事故连载

发布于:2011-12-16 20:26:16 来自:电气工程/电站工程 43 5671 [复制转发]
华能汕头电厂1999年2号汽轮机高压转子弯曲事故情况通报
1999 年4 月12 日,华能汕头电厂2 号机组在大修后的启动过程中,因漏掉
对高压缸法兰加热左右侧回汽门的检查,左侧汽门实际开度很少,使高压缸左右
法兰温差严重超限,监盘又较长时间没有发现,造成高压转子大轴弯曲事故。造
成这起事故的直接原因是运行人员责任心不强,严重失职,运行管理薄弱与规章
制度不健全也是造成事故的重要原因。这种因左右法兰加热不均导致高压缸转子
弯曲事故近年来还是第一次发生。华能国际公司汕头电厂对这起事故的调查处理
是严肃认真的,及时查明了原因,分清了责任。为共同吸取事故教训,现将华能
汕头电厂“设备事故调查报告书”(摘要)转发,希望各单位认真结合本单位的实际
情况,加强对职工的职业素养与岗位责任的教育,健全规章制度,使各项工作规
范化、制度化、同时,加强对运行的管理;杜绝工作中的不负责任、疏忽大意的
行为,维护各项规章制度的严肃性,防止类似事故重复发生。
设备事故调查报告书(摘要)
一、设备规范
汽轮机为亚临界一次中间再热、单轴三缸三排汽、冲动凝汽式汽轮机,型号为
k 一300-170—3,额定出力为300MW。高压缸主汽门前蒸汽压力为16.2MPa、
温度540℃,高压缸排汽压力为3.88MPa、温度333℃。汽轮机高中压汽缸分缸
布置,高压缸采用双层缸加隔板套型式,蒸汽的流向设计成回流式,高中压缸设
有法兰和螺栓加热装置,高压转子采用整体锻造式结构。
二、事故前工况
#2 汽轮机用中压缸冲转,机组的转速为1200 转/分, #2 机B 级检修后第一次
启动,处中速暖机状态;高压缸正在暖缸,高压缸法兰及螺栓加热已投入;主汽
及再热蒸汽温度压力正常,各缸体膨胀、差胀、振动值均在正常范围。
三、事故经过
4 月11 日,#2 机组B 级检修结束后,经过一系列准备与检查后,#2 机于4 月
12 日15 时55 分开始冲转,15 时57 分机组冲转至500r/min,初步检查无异常。
16 时08 分,升速至1200r/min,中速暖机,检查无异常。16 时15 分,开启高压
缸倒暖电动门,高压缸进行暖缸。16 时18 分,机长吴X 令副值班员庄XX 开高
压缸法兰加热进汽手动门,令巡检员黄×开高、中压缸法兰加热疏水门,操作完
后报告了机长。16 时22 分,高压缸差胀由16 时的2.32mm 上升2.6lmm,机长
开启高压缸法兰加热电动门,投入高压缸法兰加热。1 6 时25 分,发现中压缸下
部金属温度高于上部金属温度55℃,机长安排人就地检查中压缸及本体疏水门,
无异常,经分析认为温度测点有问题,联系热工处理。17 时13 分,热工人员将
测点处理完毕,此时中压缸上下缸温度恢复正常。17 时27 分,投中压缸法兰加
热装置。17 时57 分,主值余××在盘上发现#2 机#2 瓦水平振动及大轴偏心率
增大,报告值长。13 时02 分,经就地人员测量,#2 瓦振动达140μm,就地明显
异音,#2。机手动打闸,破坏真空停机。18 时08 分,#2 机转速到零,投盘车,
此时转子偏心率超出500μm,指示到头,#2 机停炉,汽机闷缸, 电动盘车连续
运行。18 时18 分至24 分,转子偏心率降至40—70μm 后,又逐渐增大到300μm
并趋向稳定, 电动盘车继续运行。
在13 日的生产碰头会上,经过讨论决定:鉴于14 小时的电动盘车后,转子偏
心率没有减少, 改电动盘车为手动盘车180 度方法进行转子调直。并认为,高
压转子如果是弹性变形,可利用高压缸上、下温差对转子的径向温差逐渐减少,
使转子热弯曲消除。经讨论还决定,加装监视仪表,并有专人监视下运行。
13 日12 时40 分起到18 时30 分, 三次手动盘车待转子偏心率下降后,改投
电动盘车,转子偏心率升高,并居高不下,在300μm 左右。15 日19 时20 分,
高压缸温度达145℃,停止盘车,开始做揭缸检查工作。
四、设备损失情况
1. 转子弯曲最大部位在高压缸喷嘴和平衡汽封处,最大弯曲值0.44mm。
2.平衡汽封磨损严重,磨损量约1.2mm,磨损部位在下部左侧;高压后汽封的下
部左侧磨损约0.30mm ; 高压第6 、7 、8 级隔板阻汽片下部左侧磨损约
0.80- 1.00mm,第9、10 级阻汽片下部左侧磨损约0.40-0.60mm; 第l、2、3 级
阻汽片下部左侧容损约0.60--0.80mm.第4、5 阻汽片下部左侧有少量磨损。
3、高压缸后油挡下部左侧和上部左侧局部钨金磨损严重,钨金回油槽磨去一半
约1.00mm,高压缸前油挡钨金齿左侧磨去0.35mm,铜齿磨去约0.45mm。
五、事故发生扩大的原因
4 月12 日16 时18 分,运行人员在操作#2 汽机高压缸法兰加热系统的过程中,
漏掉了对高压缸法兰加热左右两侧回汽门的操作(或检查),使得高压缸左侧法兰
加热回汽门开度很小,右侧法兰加热回汽门全开;当16 时22 分,机长开启高压
缸法兰加热电动门投入法兰加热后,从16 时27 分起。高压缸左、右两侧的法兰
的温差开始增大,56 分时达100℃(左侧法兰金属温度为150.43℃,右侧为
250.45℃)。在高压缸左右温差大的期间,运行监盘人员没有及时发现,因而造成
高压缸缸体膨胀不均,转子偏心率增加,高压缸内动静摩擦,轴承油挡磨损,高
压转子弯曲。
六.事故暴露的问题
1.部分运行人员工作失职,责任心不强。#2 机大修后运行人员未对系统进行启
动前的全面检查。机长在下令投入高压缸法兰加热系统时,考虑不全面,下令不
准确,没有要求操作人对高压缸法兰加热系统中的阀门的状态进行细致的核查;
在#2 机上监盘的机长、主、副值班员,监视机组的主要运行状态不认真,#2 机
高压缸左右两侧法兰温差增大及转子偏心率增大达38 分钟没有发现;值长对机
组启动过程中的重要参数跟踪监视不到位,掌握机组的运行工况不全面。
2.运行部在技术管理上存在漏洞,投产已两年,运行规程还不够完善,现场没有
正式的《机组启动前各系统检查卡》和。《启动期间专用记录表:已有的《整组
启动操作卡》可操作性差。
3. 运行部贯彻落实五项重点反措不及时, 不得力。结合现场实际制订和执行
重点反措的实施细则落实不到位。
4.参加机组大修后启动的运行行政、技术管理人员。未能很好地履行对运行人
员执行运行规程状态的监督和技术把关的职责,没有及时发现汽机重要参数严重
超限的重大问题。
5.电厂领导对各级安全生产责任制落实不力,对有关规章制度、规程的建立;
健全检查督促力度不够,对运行管理要求不严,对上级下达的反措没有认真研究,
贯彻落实。
七、事故责任及处理情况
此次事故是由于运行人员操作检查不到位,监视运行参数不认真、工作责任心不
强造成的设备损坏事故。
1.机长吴×,在下令操作#2 汽轮机高压缸法兰加热系统时。操作命
令不明确、不全面,漏掉了高压缸法兰加热系统中的手动回汽门;同时他在开
启高压缸法兰加热电动门投入法兰加热后。没有对法兰左右两侧的温度进行全过
程的跟踪监视和调整。也没有向监盘人员作出交代,对此次事水负有主要责任。
2.值班员余××监盘不认真,没有及时发现高压缸法兰左右温差及转子偏心率增
大等事故象征,工作责任心不强,对此次事故负有重要责任。
3.汽机运行专工田×对运行技术监督管理不力,贯彻五项重点反措不得力、不
及时,未能及时编写《汽机启动前各系统检查卡》和《启动期间专用记录表》,
在#2 机大修后启动过程中,跟踪监督和技术指导不到位,对此次事故负有重要
责任。
4、副值庄××在监盘时不认真,没有监视高压缸法兰左、右两侧的温度及转
子偏心率等运行参数,对此次事故负有重要责任。
5、值长张××,在#2 机组大修后启机操作过程中,没有要求本值人员用典型
操作卡操作,对高压缸法兰加热的操作没有实行有力的监管,对#2 机值班员监
盘不认真没有及时纠正,掌握#2 机组运行工况不全面,对此次事故负有重要责
任。
6.运行部主任王××(同时还是#2 机组大修调试组组长),副主任童XX 对运行
人员管理不严,贯彻落实规程制度和安全措施不力,落实各岗位安全责任不到位,
现场监督指导不够,对此次事故负有一定责任。
7.生产副厂长张××分管运行部,对运行管理工作要求不严,贯彻落实五项重
点反措布置后,检查落实不够,对此次事故负有直接领导责任。
8.生产副厂长李××作为#2 机组大修总指挥,对此次事故负有领导责任;厂长
郑××,作为全厂安全第一责任者,对此次事故负有领导责任。
七、防止事故的对策
1、立即组织运行人员针对此次事故找出存在的问题,举一反三,吸取教训。
要求每个运行职工写出对“4. 12”事故的认识和感受。
2. 运行部立即组织编写《机组启动前系统检查卡》、《启动期间专用记录表》,
完善细化汽机运行规程及《机组启动典型启动操作票》。
3. 运行部要根据汽轮机制造厂的规定制定机组在各种状态下的典型启动曲
线、停机曲线和惰走曲线。
4.对照总公司提出的五项重点反措,运行、检修、燃料、生产、行政部(保卫)
要进一步制定完善的实施细则。
5、在全厂范围内,立即开展一次查思想、查管理、查隐患、查制度、查火险
的安全活动。
6. 健全各项安全生产规程制度,完善技术管理,进一步加强安全生产保证体
系,全面落实各级安全生产责任制。
7.强化技术培训,进一步提高各级人员的技术素质,近期利用学习班时间组织学
习安规、运规和重点反措,在五月--六月由运行部和安监部门组织进行闭卷考试。
今后要把运行人员的培训工作作为经常性工作长抓不懈,逐步提高运行人员的素
质水平。
8.在这次事故处理中,采取停盘车的方法进行直抽是不慎重,也是不科学的,
幸好汽缸温度较低,未引起事故扩大,今后要严格执行运行规程和制造厂的有关
规定,避免类似的事件发生。

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  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    前事不忘后事之师
    2011-12-22 16:32:22

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  • chocoboo8
    chocoboo8 板凳
    没有图。。。。有图更好了
    2011-12-21 10:10:21

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  • policeman_123
    policeman_123 地板
    路过,学习。。
    2011-12-17 23:11:17

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  • yaoguizhong213
    管辖设备不清越位检修酿险
    【简述】2003 年7 月25 日,某热电厂在#9 炉乙启动燃烧器电磁阀检修工作中,
    由于锅炉检修人员违章作业,造成工作越位,拆装了热工所管辖的电磁部分,由
    于不了解设备结构,致使阀芯开关位置装反。此问题也暴露出设备消缺管理存在
    漏洞,检查、监督、考核不严,检修工作存在随意性,是安全生产的一大隐患。
    【事故经过】7 月25 日22 时20 分,#9 炉点火油枪消缺检修完工。22 时36 分
    运行人员恢复系统,吹扫油枪后,并开启来油门,22 时39 分,就地检查发现油
    枪油管漏油,关闭来油门,并继续由检修人员处理。26 日1 时漏油缺陷处理完
    毕后,再次准备投油枪,并开启来油速关阀,盘前微机画面显示有1500kg/h 油
    量,就地检查发现乙启动燃烧器电磁阀内漏,并通知热工人员查原因。2 时35
    分#9 炉乙启动燃烧器电磁阀由热工人员处理好,投运正常。
    【原因分析】
    1.设备缺陷管理制度不完善;检修规程执行不严格。在设备消缺管理中,对于两
    个专业共同负责的设备,没有明确的工作界限分工和责任范围。
    2.检修工作中习惯性违章严重,随意性很大。支配习惯性违章的思想因素就是:
    自以为是、求快图省事。为了尽快消除设备缺陷,锅炉检修人员拆装了属于热工
    的乙启动燃烧器电磁阀的电磁部分设备,就是习惯性违章的典型表现。
    3.专业协调、配合不好,同时检修工作中未严格的执行安全措施。锅炉检修人员
    在进行燃烧器启动电磁阀门体更换时没有要求电磁阀停电,也未联系热工人员配
    合拆除有关口线及电磁部分。
    4.设备检修技术管理不认真,检修工艺标准执行不力。违反了检修工作标准化、
    规范化的要求。锅炉检修人员在对燃烧器启动电磁阀检修时,检修人员未有按照
    检修工艺要求,按顺序拆装,做好标记,按顺序摆放零部件,以便能够正确回装。
    检修工艺要求不严,技术管理不认真,存在随意性,是产生电磁阀回装错误的主
    要原因。
    5.在检修工作中缺乏有效的检查、监督、考核机制。致使各种规章制度在工作中
    不能真正得到落实。
    【防范措施】
    1.制定完善的设备缺陷管理制度和检修工艺标准,并在工作中认认真真的落实执
    行。只有设备缺陷制度完备,才有明确的设备分工,才不会造成越位检修。只有
    严格执行检修工艺标准,才能保证标准化作业。防习惯性违章的可靠保证就是标
    准化作业。
    2.大力开展反习惯性违章活动,杜绝检修工作中的“自以为是、求快图省事”的做
    法。抓好职工的安全教育,只有抓好职工的安全教育,解决职工的思想问题,使
    之树立牢固的安全第一观念,才能铲除习惯性违章的思想根源,起到超前预防的
    作用。
    3.在安全生产管理中真正做到“凡事有人监督、凡事有人负责、凡事有据可查、
    凡事有章可循”。严格考核,实行安全生产的全过程管理。
    4.结合实际情况,针对性的搞好职工的业务培训工作。杜绝工作中的经验主义,
    如果仅凭经验,自恃“有一套”,很容易产生麻痹大意的问题,干惯了,看管了,
    习惯了,而忽视了安全。有些经验,多属停留在感性认识阶段,有片面性和局限
    性。
    5.严格执行工作票制度,安措中有需热工人员采取停电、拆口线及有关热工部分
    设备的,一定要联系热工执行。
    2011-12-16 21:31:16

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  • yaoguizhong213
    检修无票作业机组断油烧瓦
    【简述】2003 年5 月31 日,华阳发电厂因检修人员无票作业,导致了2 号300MW
    机组断油烧瓦。
    2003 年5 月31 日15 时42 分,#2 机组负荷300MW,#2 炉A、B、C、D
    磨煤机运行,E 磨煤机备用。A、B 汽泵运行,电泵备用。A 凝泵运行,B 凝泵备
    用。A 凝升泵运行,B 凝升泵备用。A、B 循环水泵运行。主油泵带润滑油系统
    运行,高压调速油泵、交直流润滑油泵备用。B 空侧密封油泵运行,A 空侧密封
    油泵、直流油泵备用。B 氢侧密封油泵运行,A 氢侧密封油泵备用。AEH 油泵运
    行,BEH 油泵备用。发电机氢压0.28MPa。#2 高厂变带厂用电,#1 启备变备
    用。#1 炉爆管停炉抢修。
    【事故经过】5 月30 日17 时10 分,运行人员巡检发现“#2 机主机冷油器切换阀
    手轮密封套漏油严重”,记缺陷,要求检修消缺。5 月31 日7 时52 分,检修处
    理后申请验收该缺陷。5 月31 日15 时09 分,运行人员发现仍然漏油,没有同
    意验收。检修继续处理(网上消缺)。5 月31 日15 时10 分左右,检修人员继续
    处理漏油缺陷。15 时42 分38 秒,#2 汽轮机突然跳闸,首出信号“润滑油压低”,
    主机交、直流润滑油泵联启,润滑油压回升至0.11MPa。高中压主汽门、调门、
    高排逆止门联关。炉MFT 动作,A、B 一次风机、A、B、C、D 磨煤机跳闸,
    燃油速断阀关闭。炉安全门动作。“程跳逆功率”、“逆功率保护”未动作。5 月31
    日15 时43 分左右,检修人员打电话通知运行人员“快停#2 机”,另一名检修人
    员跑步去集控室告诉运行人员,同时通知消防队。15 时43 分32 秒,手启空侧
    直流油泵。15 时43 分06 秒,手动将6kV 厂用电切至#1 启备变带。15 时43 分
    44 秒,手动断开崤222 开关,解列#2 发电机。15 时44 分18 秒,手动启电泵。
    15 时45 分,值班人员发现主油箱油位急剧下降。从曲线查,15 时42 分41 秒,
    油位-89mm;15 时43 分13 秒,油位-340mm(热工测量最低限)。15 时44 分13
    秒,主机润滑油压开始下降,15 时45 分37 秒,油压到0MPa。15 时45 分32
    秒,转速2500r/min,瓦温由60℃开始上升。15 时46 分02 秒,转速2350r/min,
    瓦温上升至160℃(满档)。15 时45 分50 秒,主机轴承振动至满档(150um 满档),
    轴承冒烟,立即进行事故排氢灭火,同时充CO2。15 时46 分24 秒,手动开启
    真空破坏门,停B 真空泵运行,当时转速2256r/min,当时真空88.35KPa(DAS
    画面)。关闭所有通向凝汽器的疏水,因主机真空下降缓慢,退主机汽封。15 时
    46 分,值长令拉开崤222 甲刀闸,解备厂62A、厂62B 开关。15 时48 分11 秒,
    氢压(0.28MPa)开始下降,15 时53 分05 秒,氢压到零。15 时48 分35 秒,
    A 空侧交流密封油泵联启。15 时50 分10 秒,关闭电动主闸门。15 时50 分14
    秒,A 氢侧交流密封油泵联启。15 时51 分42 秒,汽机转速到零。15 时54 分
    11 秒,空侧密封油压到零。15 时56 分,停止直流润滑油泵、交流润滑油泵运行。
    15 时58 分48 秒,停止空侧直流密封油泵、A、B 氢侧密封油泵、A、B 空侧密
    封油泵运行。16 时36 分,停A 凝泵运行。16 时42 分,停A 凝升泵。17 时30
    分,切换阀处理完。18 时40 分,油位补至0 位。20 时__________30 分,回油窗处理完。
    20 时42 分,启直流润滑油泵。向系统充油,油箱油位降至-337 毫米,同时发现
    #9 瓦回油管道泄漏,停直流油泵。补油,处理#9 瓦管道泄漏。20 时56 分处理
    好。油位补至-50mm,启直流润滑油泵。21 时03 分,启主机交流润滑油泵,停
    直流润滑油泵。21 时12 分,启B 顶轴油泵,开始手动盘车。6 月1 日5 时34
    分,转子盘转180 度。截至6 月2 日11 时35 分,转子已盘转3 圈。
    【原因分析】
    1.“两票三制”管理松懈,致使出现无票作业,“打招呼”工作等习惯性违章现象。
    违反了《电业安全工作规程》(热力和机械部分)第二章“热力机械工作票制度”
    第70 条“在生产现场进行检修或安装工作时,为了能保证有安全的工作条件和设
    备的安全运行,防止发生事故,发电厂各分场以及有关的施工基建单位必须严格
    执行工作票制度”的要求。对同一项检修工作两次无票进行工作,可见“两票三制”
    的管理流于形式。
    2.缺陷管理存在漏洞。在消缺管理环节上分类不明确,责任未落实。缺陷管理粗
    放,缺陷分析、缺陷处理、缺陷验收工作流于形式。
    3.技术管理存在盲点,消缺工作不及时。对重要设备缺陷存在产生的危害缺乏足
    够的认识。事故发生时,逆功率保护装置拒动。虽然成套逆功率保护、逆功率保
    护由于原理性缺陷,从机组投产基本没有正确动作过。对于保护装置不能正确动
    作,有关专业技术人员和领导都十分清楚,但对于保护拒动后不能及时解列机组
    所产生的危害,没有认真进行分析。更没有制定技术措施和培训运行人员。以至
    于在低油压保护动作后,因逆功率保护拒动,扩大了事故。
    4.人员责任心差,习惯性违章操作。检修人员侥幸心理,凭经验工作。违反了《防
    止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第10.2.2 条“油系统进行切换操作(如
    冷油器、辅助油泵、油滤网等)时,应在班长的监护下按操作票顺序缓慢进行操
    作,操作中严密监视润滑油压的变化,严防切换操作过程中断油”的要求。运行
    人员现场把关不严,对无票工作不仅未提出质疑,加以制止,反而给予默认,无
    形中怂恿了检修无票工作。
    5.设备特性不熟,无危险点分析预控措施。在工作开始前,检修维护人员只是将
    切换阀的图纸找出来看了看,没有进行细致地研究和分析,无《作业指导书》,
    更没有制定针对性的危险点预控措施,致使异常扩大,轴瓦烧损。
    6.《运行规程》修改不及时。机组运行后,集控运行规程还没有颁布,运行人员
    仍使用原专业规程。且汽机专业与电气专业规程的某些相关部分互相冲突,致使
    事故处理时,专业之间缺乏一致性,拖延了事故处理的时间。
    7.培训工作缺乏针对性、有效性。运行人员对机组“低油压保护”的原理不熟悉,
    在低油压保护动作,汽轮机跳闸,逆功率保护拒动的情况下,运行人员仍按照习
    惯倒厂用电,未能作出正确判断,发电机被电网拖动运行了66 秒,才切开主开
    关,导致了事故的扩大。
    【防范措施】
    1.加强管理,提高人员责任心。对设备管理、“两票三制”管理、技术管理、现场
    管理要重心下沉、关口前移,针对现场存在的安全隐患,及时予以消除或者制定
    相应的防范措施,真正做到防微杜渐。实施“一级对一级管理,一级对一级负责”
    的管理,使安全生产责任制真正落实到位。
    2.严格执行“两票三制”,杜绝习惯性违章。严格按照运行规程和《防止电力生产
    重大事故的二十五项重点要求》规定工作。消除自以为是,侥幸心理,怕麻烦,
    图省事的习惯性违章行为。开展反习惯性违章活动,规范《作业指导书》和危险
    点分析卡,使安全生产在控、可控。
    3.加强培训工作,注重培训工作的针对性、有效性。开展现场考问、事故预想、
    反事故演习等多种形式的培训活动,使检修人员熟悉设备构造、原理、特性,运
    行人员熟悉设备运行特性,加强自身的防范意识,提高把关能力和事故处理能力。
    4.及时制定、修改规程。要定期进行规程的修改工作,设备更新或技术改造后,
    要及时修订运行规程,使运行人员有章可循,按章办事。
    2011-12-16 21:30:16

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