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通过7S管理,这家电厂输煤系统有了巨大变化~

发布于:2022-07-26 13:28:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 0 5

来源:火电技术

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1      
7S的含义

所谓7S管理就是整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)、安全(SAFE)、节约(SAVE),取名于罗马文的第一个字母“S”,7S管理起源于1955年的日本,并在日本企业中广泛推行,它相当于我国开展的文明生产活动,7S管理的对象是环境,7S管理的精髓是素养。


7S管理经实践证明为一种先进、实用性强的现场管理方法,它不仅可以创造良好的工作环境,还可以提高员工的素质,通过7S管理活动,可以使得生产现场环境的一些脏乱差现象得到消除,生产现场保持干净整洁的状态,还可以转变员工的意识,规范员工的行为,改掉不良的习惯,养成良好的工作素养,改善和提高企业形象。


     


2      
7S管理对输煤系统环境的影响

通过学习7S管理理论和剖析其他电厂推行7S管理成功的案例,结合输煤系统的特点和现场实际情况,在深圳立正顾问的辅导下,笔者从根本上着手治理输煤系统生产现场脏乱差的现象,对转运站煤粉进行综合治理,从而改善生产现场的卫生环境。


2.1皮带机尾部滚筒粉尘的治理


原皮带机尾部滚筒防护罩为网状形式,皮带机启动后,回程皮带上会有煤粉,经过尾部滚筒时,煤粉会穿过网状防护罩,增大转运站的粉尘浓度。如果是雨天,回程皮带上会粘有煤污水,经过尾部滚筒时,煤污水会被甩出网状防护罩,导致尾部滚筒后面有大量的煤泥水,对转运站卫生情况造成重大影响。找到问题的根源后,我们对网状防护罩进行了改造,下半部分加装了不锈钢板进行密封,不锈钢板上方安装冲洗水管,滚筒下方浇筑水泥斜面,冲洗水管安装电磁阀及手动隔离阀。皮带开启后,电磁阀打开,冲洗水自动投用,把煤粉及煤污水沿着水泥斜面冲到煤泥沟,排出转运站,从而大大改善了转运站内的卫生状况。


▲图1:尾部滚筒防护罩改造前后对比图 


▲图2:专利及荣誉证书


2.2转运站排污沟煤污水的治理


原转运站内排污沟为方形水泥结构,煤污水经过排污沟时,由于排污沟的摩擦系数较大,煤泥会沉淀到排污沟内,时间长了会导致排污沟内煤泥堆积严重,无法流出转运站。只能定期组织人员进行清理,不仅污染了转运站卫生环境,同时造成大量的人力浪费。找出问题后,我们对排污沟进行了改造,在排污沟内部安装内壁光滑的半波纹管,波纹管外表面与排污沟进行水泥填平,波纹管内壁光滑且为圆形,大大降低了煤污水的流动阻力,实践证明,经过改造后的排污沟,不存在积煤的现象。


▲图3:转运站排污沟加装波纹管前后对比图

2.3转运站地面煤污水的治理


转运站内需要冲洗水进行冲洗,二楼的含煤冲洗水会顺着楼梯流到一楼,从而导致楼梯侧面及部分墙面变黑,很难清理。经过7S管理,在二楼楼梯口处及楼梯侧面设置挡水条,以阻止煤污水,并在容易溅到煤污水的墙面粉刷油漆,溅到油漆墙面上的少量煤污水,只需擦拭一下就可以清理掉。利用挡水条把煤污水流到排污沟内,大大改善了转运站内的卫生环境。


图4:转运站加装挡水条前后对比图


此外,通过7S管理,对导料槽档皮进行改造,由原来的单层密封改成双层密封,大大降低了粉尘跑出量,并加装了干雾除尘喷头,以进一步降低转运站粉尘浓度。


     


3      
7S管理对安全生产的影响
通过推行7S管理,做到各类物品的定置管理,以看板的形式提高输煤系统的目视化管理,对巡检路线进行优化,从而以最少的工作量,达到最佳的巡检效果。同时规范操作流程,能极大消除各类安全隐患,为设备的安全稳定运行、员工的人身安全提供保障。


生产现场通过7S管理,消除了设备的跑冒滴漏现象,环境卫生得到了根本的改善,设备得以见本色,大大提高了设备的可靠性。笔者通过查阅ERP缺陷记录,针对已经过7S管理的T7转运站及T2转运站内所有设备的缺陷进行了统计,并对7S管理前后缺陷情况进行了对比,结果如下:


▲图5:7S管理前后设备可靠性对比图


从上图可以看出,经过7S管理后的设备故障发生率降低了41.6%,大大提高了设备安全稳定运行的可靠性。


     


4      
7S管理对员工的影响

4.1员工工作效率的提高


原燃料机务一班工具间物品多而杂,工器具没有定点、定位,数量有多有少,工器具不仅脏而且乱,工作开始前寻找工器具都要找半天,大大降低了工作效率,进而降低了工作积极性。通过7S管理,对工具间的非必需品进行处理,工器具上墙,提高空间使用率,并对工器具进行定点、定位、定量管理,大大降低了工作前工器具的准备时间,从而提高了工作效率。笔者对7S打造前后每项常见工作平均时间进行了统计,如下图:


图6:常见工作平均用时前后对比图


从图中可以看出,经过7S管理后,常见工作的工作时间平均减少了25%。7S管理通过整顿,使工作场所整洁明了,一目了然,把物品进行定点、定量、定位,减少取放物品的时间,提高工作效率,保持井井有条的工作秩序区。


4.2 员工素养的提高


好的工作环境,好的工作气氛,员工有尊严,有成就感,易于带动改善的意愿,同时对自己的工作易于付出爱心和耐心。更加积极主动地做7S管理的实践者和推动者,逐步养成文明良好的工作态度和生活习惯。笔者从燃料部随机抽取30名参与过7S管理的人员及30名未参与过7S管理的人员进行素养测评,结果如下:


▲图7:素养测评得分情况对比图


从图中可以看出,参与过7S管理的人员,得分普遍比未参与过的人员高,其中参与过7S管理的人员平均得分比未参与过的人员高10%。由此可见,7S管理不是花架子,也不是形式主义,而是实实在在地加强基础管理,加强人员素质的提升。通过7S管理工作,无论是基础资料的整理和归档,还是围绕安全生产开展的各项工作,员工的精神面貌以及态度,都会有一个质的提高。


4.3 员工归属感的提高


刚开始推行7S工作时,由于大部分员工对7S的不了解,所以对7S工作心存疑虑,在实际推进过程中,总是有人提出各种各样的借口强调理由。最后在燃料部督导师的带动下,完成了T7转运站以及工具间样板区的打造,让大家看到7S带来的改变。好的工作环境,好的工作氛围,自然会带来好的工作心情,员工归属感自然会有所提高。笔者针对影响员工归属感最主要的三个方面,工作环境、工作氛围、工作规范性做了民意调查,结果如下:


▲图8:民意调查得分情况对比图


由图可知,在7S管理前和7S管理中工作环境、工作氛围、工作规范性虽没有明显变化,但是在7S管理后,均出现了明显的提高。所以,也从侧面反映出,通过7S管理,员工的归属感也有了明显的提高。


     


5      
结束语

输煤系统通过7S现场治理,系统设备粉尘跑、冒、滴、漏现象得到根本治理,转运站现场文明卫生得到彻底改观,员工的工作环境改变,促进员工管理思维的转变,7S管理由被动管理变为员工主动要求管理。7S管理的对象是环境,但是7S管理的精髓在员工。 7S管理不仅可以改善生产作业环境,规范生产管理、提高劳动生产效率、节能降耗、提质增效,而且能够鼓舞员工士气,提高员工素养,增加员工归属感,使员工更好的为公司做贡献。


     


部分现场精彩 图片:
         

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来源:浙能滨海热电、发电企业管理创新

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